冷軋輥在φ102mm軸頸與R25mm過渡圓弧交接處附近發(fā)生斷裂而失效。據(jù)稱是在工作半個多小時后發(fā)生斷裂,前后有 幾根軋輥裝機后均在同一部位工作幾小時到幾天內(nèi)接連發(fā)生斷裂,余下幾根不敢再裝機生產(chǎn)了。 未裝機使用的冷軋輥經(jīng)超聲波及著色檢查均未發(fā)現(xiàn)裂紋,可見裂紋是在工作過程中發(fā)生的。從折斷斷口上檢查,未發(fā)現(xiàn)材料有什么缺陷。根據(jù)這些基本情況推定,冷軋輥早期失效的原因有以下幾點: 1、輥頸硬度(50~55HRC)偏高,應(yīng)力松弛困難; 2、輥面與輥頸硬度過渡部位選擇錯誤,過渡圓弧落在直徑突變的過渡圓�。≧25mm)上,過渡區(qū)拉應(yīng)力與尺寸突變區(qū)的應(yīng)力集中疊加,增加了該處的危險性; 3、過渡圓弧R25mm表面粗糙不光滑,增加了該處應(yīng)力集中的危害。幾種原因疊加,造成了冷軋輥的異常失效。 通過如上分析,根據(jù)冷軋輥熱處理基本要求,我們可以讓輥面硬度60~65HRC不變,其余部位硬度降為30~40HRC;硬度過渡部位安排在輥面邊緣25mm之內(nèi);提高圓弧R25mm表面的粗糙度。
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